離心空壓機節(jié)能實施數(shù)據(jù)
【案例】
1、能耗監(jiān)測情況
企業(yè)動力廠有4臺空壓機,其中3臺為2400kW—10kV,1臺為1600kW—10kV??諌簷C生產(chǎn)廠家為沈鼓,型號為:D800,額定產(chǎn)氣量:650m3/min。其中1#機組與3#機組并接在Ⅰ段10kV母線上,2#機組與4#機組并接在Ⅱ段10kV母線上,因此作為互備的原則,當3#機組、2#機組運行時,1#機組作為熱備。 根據(jù)標準DB33 805-2010 中規(guī)定如下:
監(jiān)測項H | 合格指標 | |||
有油潤滑 | 無油潤滑 | |||
單機公稱排氣量(m3/min) | ≥10~<20 | 壓縮空氣站 用電單耗 (kWh/m3) | ≤0.109 | ≤0.115 |
≥20~<40 | ≤0.103 | ≤0.111 | ||
≥40 | ≤0.098 | ≤0.109 |
2、節(jié)能改造前用能情況
我們抽取了2015年度1至5月份3#空壓機組的用電量及產(chǎn)氣量,從中可以分析出當月的用電單耗,情況如下:
2015年空壓站3#機組1~5月份能耗情況 | |||
月份 | 電量(kWh) | 產(chǎn)量(m3) | 用電單耗(kWh/m3) |
1 | 1561098 | 29449123 | 0.05301 |
2 | 1352789 | 25567738 | 0.05291 |
3 | 1626731 | 30508834 | 0.05332 |
4 | 1852763 | 35733134 | 0.05185 |
5 | 2034362 | 38398679 | 0.05298 |
該企業(yè)的動力車間肩負著為全廠的核心工藝——發(fā)酵罐,提供充足的壓縮空氣。隨著企業(yè)的發(fā)展壯大,發(fā)酵罐的數(shù)量增加,為滿足不同的菌種發(fā)酵,必須提供不同的空氣壓力以適應生產(chǎn)需求。擔負壓縮空氣供給的是4臺空壓機,其中3臺為2400kW—10kV,1臺為1600kW—10kV??諌簷C生產(chǎn)廠家為沈鼓,型號為:D800,額定產(chǎn)氣量:650m3/min。
由于不同菌種的發(fā)酵罐所需的用氣量各不相同,每個發(fā)酵罐需單獨調(diào)節(jié)流量,不能統(tǒng)一調(diào)節(jié)管網(wǎng)的流量,因此只能采取穩(wěn)定總管管網(wǎng)壓力的方式,每臺發(fā)酵罐各自調(diào)節(jié)流量,故一般將總管管網(wǎng)壓力穩(wěn)定。
在此情況下,空壓機的入口蝶閥只能在一定范圍浮動,若超過上限,空壓機會因過載而停機,入口壓力只能達到89kPa左右,而當?shù)氐拇髿饨^對壓力為99kPa左右,故存在一定的真空度,也即存在著節(jié)能的空間。
我們采取的方式是對3#離心式空壓機增加離心空壓機節(jié)電王進行變頻降速運行,同時將入口閥門的開度控制到最大,使得進入空氣的壓力損失減小。起到的作用為兩個:一是壓縮機的增壓量減少;二是壓縮機的效率提高,整體實現(xiàn)節(jié)能效果。該技術有效地避免了離心空壓機的喘振。