空壓機節(jié)能技術(shù)離心空壓機節(jié)電王在制藥企業(yè)的應(yīng)用
【案例研究目的】
離心壓縮機(當(dāng)壓縮對象為空氣時稱為離心空壓機),是大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)中使用的核心動力設(shè)備,承擔(dān)著主要的供氣任務(wù),其容量較大、能耗水平高。由于其能耗占比很高,離心壓縮機的節(jié)能具有重要的現(xiàn)實意義。
離心壓縮機具有運行平穩(wěn)、流量大、設(shè)計效率較高等優(yōu)點,但也存在著流量調(diào)節(jié)較為困難、容易發(fā)生喘振的缺點。離心壓縮機常用的三種流量調(diào)節(jié)方式為:
1、調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,使得離心壓縮機的輸出流量改變,進(jìn)而調(diào)節(jié)管網(wǎng)氣壓。其優(yōu)點為:
(1)不引入阻力損耗。通過轉(zhuǎn)速的降低,葉輪做功呈現(xiàn)自然下降,流量和輸出壓力呈現(xiàn)下降趨勢,不需要引入阻力環(huán)節(jié),就能對流量進(jìn)行調(diào)節(jié)。由于沒有阻力環(huán)節(jié),不會因為阻力而損失能量。
(2)壓縮過程中的損耗有所降低。通過轉(zhuǎn)速的降低,葉輪與空氣的相對運動速度減緩,摩擦等損耗有下降趨勢,體現(xiàn)在壓縮過程中的產(chǎn)熱量下降,損耗降低能夠節(jié)省壓縮時的功耗。
調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速是離心壓縮機節(jié)能的一種有效的調(diào)節(jié)方式,由于不引起阻力損耗、降低壓縮損耗的作用,是最省功的調(diào)節(jié)方式,在蒸汽透平壓縮機中使用廣泛,具有很多的應(yīng)用實踐,因此,節(jié)能系統(tǒng)應(yīng)優(yōu)先選用調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的方式。但是,對于電機拖動的離心壓縮機,其轉(zhuǎn)速是基本固定的,很難采用簡單的方式進(jìn)行調(diào)速,通常的變頻調(diào)速又容易引起壓縮機發(fā)生喘振,因此,應(yīng)選擇先進(jìn)的、成熟的技術(shù)進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)。在本案例中,該問題獲得了圓滿解決,將進(jìn)行重點敘述。
2、調(diào)節(jié)閥門。調(diào)節(jié)閥門是離心壓縮機的一種簡單的調(diào)節(jié)方式,通過閥門的調(diào)節(jié),開度減小,在閥門兩側(cè)形成壓力差,將系統(tǒng)的有效輸出壓力減少,氣體流動受限,從而使得流量減少,系統(tǒng)運行在所需的平衡點上。閥門分為進(jìn)氣閥門和排氣閥門,分別具有不同的作用:
(1)進(jìn)氣閥的阻礙作用,降低了實際的進(jìn)氣壓力,形成了一定的真空度,進(jìn)入的氣體變得相對稀薄,使得流量下降。同時,進(jìn)氣閥也會提高進(jìn)氣溫度。
(2)排氣閥的阻礙作用,提高了實際輸出壓力,使得壓縮機向壓力增大、流量減小的工作點移動,限制了流量。
綜上,閥門的作用概括起來就是,通過引入流動阻力,使得流量降低,從而滿足工藝的要求,會造成能量的損失。事實上,離心壓縮機節(jié)能主要是發(fā)掘閥門損失的能量,并盡量減少壓縮過程中的附加能耗,使得排氣溫度下降、壓縮功下降,實現(xiàn)較好效果。
3、調(diào)節(jié)導(dǎo)葉。導(dǎo)葉調(diào)節(jié)是離心壓縮機的一種調(diào)節(jié)方式,是通過誘導(dǎo)氣體沿著具有傾角的導(dǎo)流葉片流動,使氣體預(yù)旋,從而降低氣體與旋轉(zhuǎn)葉輪之間的相對速度,做功減少,壓縮程度減輕,流量減少。導(dǎo)葉調(diào)節(jié)的效果和能量損失介于速度調(diào)節(jié)和蝶閥調(diào)節(jié)之間。
綜上所述,離心壓縮機節(jié)能的核心原理是,采用更優(yōu)越的“轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)”代替“閥門調(diào)節(jié)”,降低壓縮功,減少熱量產(chǎn)生,增大排氣量,提高壓縮效率。實現(xiàn)這個原理的關(guān)鍵在于,采用合理的硬件、軟件設(shè)計,使得電機拖動的離心壓縮機的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)成為可能,主要在于避免兩個嚴(yán)重的隱患:喘振和葉片疲勞。本案例基于長期的現(xiàn)場研究,精心研制了一套硬件和軟件系統(tǒng),對傳統(tǒng)的高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),采用特有的專家控制算法,并配置一套綜合控制操作臺,對壓縮機和管網(wǎng)進(jìn)行統(tǒng)一管理,實現(xiàn)了離心壓縮機的穩(wěn)定的速度調(diào)節(jié)模式,從調(diào)節(jié)方法上進(jìn)行改進(jìn),避免閥門的能量損耗,同時降低氣體溫度,實現(xiàn)節(jié)能。而且,降低溫度的同時也會有助于減低壓縮功耗,因此,節(jié)能效果出現(xiàn)疊加,獲得了顯著的節(jié)能效果。
通過本案例的研究,我們就離心壓縮機的節(jié)能研究進(jìn)行一個小結(jié),向工業(yè)領(lǐng)域介紹這項可靠并且效果顯著的節(jié)能技術(shù),以期獲得廣泛的推廣,為廣大用戶帶來福音。
【案例應(yīng)用單位】
山東某生物工程有限公司。
【項目投資】
項目總投資480萬元。
【節(jié)能效果】
實施前耗電為2600萬kWh/a,實施后耗電為2028萬kWh/a,節(jié)約572萬kWh/a,節(jié)能率22%,年產(chǎn)生節(jié)能效益203萬元。
【投資回收期】
靜態(tài)投資回收期為2.4年。
【適用對象】
本案例可復(fù)制的對象為大型離心壓縮機,包括:空壓機、合成氣壓縮機、天然氣壓縮機等,要求是電機拖動的。適用的行業(yè)有:生物制藥、半導(dǎo)體、紡織、汽車、化工等,本技術(shù)是針對大型設(shè)備開發(fā)的,對于大型的、依靠閥門進(jìn)行調(diào)節(jié)的壓縮機具有優(yōu)勢。
【案例應(yīng)用節(jié)能技術(shù)情況】
對于本案例,我們采用空壓機節(jié)電王,提高空壓機效率,實現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。